今年年初,西銘礦針對皮帶輸送機跑偏難題開展技術攻關,創(chuàng)新采用可調節(jié)式安裝結構,顯著提升了皮帶輸送機的運行穩(wěn)定性,助力井下安全生產(chǎn)。
皮帶跑偏保護裝置也稱為跑偏開關,主要用于檢測皮帶運行中是否出現(xiàn)偏移,通常安裝在承重梁上。當皮帶偏移時觸發(fā)開關信號,通知控制系統(tǒng)及時采取糾偏措施。
在井下實際運用中,受安裝角度和震動導致原裝置靈敏度不足,難以有效發(fā)揮作用。
采訪:解旭輝西銘礦機電部部長
所以咱們設計成現(xiàn)在的這種模式。加了個縱梁框架,一個是(根據(jù))皮帶的寬窄度可以進行調整,包括皮帶的高低,也可以進行上下調整,來進行觸碰。而且這個觸碰距離是標準的20毫米。改裝以后,只要皮帶輕微的跑偏,它就會觸碰保護桿,讓維護人員及時地發(fā)現(xiàn)皮帶出現(xiàn)的跑偏情況,及時地調整皮帶。
改良后的跑偏裝置在49707軌道巷掘進工作面進行了試用,有效杜絕了原煤運輸過程中皮帶跑偏、磨邊、灑煤等現(xiàn)象,不僅節(jié)省人力,提升了安全系數(shù)和工作效率,還提升了皮帶接口、托輥調整、縱梁H架等日常檢修質量。
采訪:郝江紅西銘礦調度二室掘進一隊隊長
以前的跑偏裝置只有左右擺動。如遇大塊煤,極易造成觸碰桿斷裂,影響我們正常的生產(chǎn)秩序。經(jīng)過改良后,觸碰桿的長度及角度由原來的兩個方向,(變成)現(xiàn)在的多方向觸碰。原來可能3到5天需要更換一個跑偏裝置的觸碰桿,自安裝改良后,20多天時間沒有更換過,大大減少了檢修次數(shù),皮帶運行更加平穩(wěn)。
據(jù)統(tǒng)計,2024年,這個礦因皮帶跑偏導致的停機時間約占皮帶系統(tǒng)總停機時間的30%,通過此次改造計劃將影響降到10%以下。
采訪:解旭輝西銘礦機電部部長
下一步,我們機電部修理廠將對新開口的掘進隊組,還有綜采順槽皮帶,優(yōu)先使用咱們新安裝的架子,爭取早日將井下所有的防跑偏保護裝置都進行改良。
作者:胡丹 趙潔
編輯:柴旸
責編:薛斌
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