一組數(shù)據(jù)顯示:2024年,鞍山鋼鐵同比壓減鍋爐蒸汽300噸/小時,釋放煤氣資源40萬立方米/小時,小時多發(fā)電15萬千瓦時,在鋼鐵“嚴冬”中把“不可能”變?yōu)椤翱赡堋保瑒?chuàng)造了供暖季兩臺CCPP機組滿負荷運行等多項歷史性突破,降低能源外購成本2.1億元。今年1月份,環(huán)比壓減鍋爐蒸汽110噸/小時,釋放煤氣資源18萬立方米/小時,小時多發(fā)電9萬千瓦時,創(chuàng)效3720萬元。
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在一座焦爐檢修、一座高爐臨時停爐,并保證鞍山市余熱供暖不受影響的情況下,鞍山鋼鐵在能源提效上取得這樣的成績,要得益于鞍山鋼鐵積極應對當前鋼鐵行業(yè)嚴峻形勢,在“五型企業(yè)”建設中積極引導全體職工發(fā)揚斗爭精神,轉變思想觀念,踐行“算賬文化”,通過全系統(tǒng)“找煤氣”專項行動,創(chuàng)新工作方式,破除路徑依賴,下活了提升系統(tǒng)能效這招“先手棋”。
據(jù)介紹,2023年冬季生產(chǎn)受高爐及焦爐煤氣發(fā)生量不足,工業(yè)爐窯煤氣單耗指標高、熱軋等用戶集中用量、冬季供熱占用煤氣資源等綜合因素影響,12月份兩臺CCPP發(fā)電平均負荷率僅為49%,外購能源成本大幅升高。為扭轉被動局面,鞍山鋼鐵在全公司范圍內(nèi)開展了全系統(tǒng)“找煤氣”專項行動,深挖能源潛力。
為應對當前嚴峻形勢,鞍山鋼鐵堅持以“效益為中心”,臨時關停7號高爐,并對4號焦爐進行檢修,導致燃氣資源總量下降8%左右?!盎鹆θ_”尚無法滿足生產(chǎn)對煤氣的需求,如今,一座高爐、一座焦爐同時停下來,勢必會因燃料不足對發(fā)電機組穩(wěn)定運行造成威脅。加之,冬季供暖也需要大量煤氣消耗,這無疑對冬季生產(chǎn)帶來巨大挑戰(zhàn)。
“挑戰(zhàn)就是機遇”“辦法總比困難多”制造管理部相關負責人表示,面對諸多不利因素,鞍山鋼鐵不等不靠,背水一戰(zhàn)。一方面,在“找煤氣”專項行動中,通過“蒸汽—煤氣—發(fā)電”系統(tǒng)耦合聯(lián)動,圍繞“調(diào)結構、控參數(shù)、降消耗、增回收、壓管損”五個方面開展工作,想方設法降低煤氣消耗,提高利用效率,堅持“把好鋼用在刀刃上”;另一方面,積極引導職工踐行“算賬文化”,發(fā)揚斗爭精神,破除路徑依賴,從每個生產(chǎn)工藝及能源使用的細節(jié)入手,做到“既抱西瓜又撿芝麻”,在逆境中實現(xiàn)逆轉。
在公司主要領導和分管領導的大力支持下,制造管理部會同相關部門和單位采取了一系列卓有成效的措施:對能源持續(xù)優(yōu)化,通過對1700產(chǎn)線實施單加熱爐運行,提高熱裝熱送效率,滿足生產(chǎn)需求,減少煤氣消耗。對解凍庫實施統(tǒng)一管理,優(yōu)先使用余熱解凍庫,有效降低解凍庫煤氣消耗。深挖余熱潛能,利用余熱回收提效替代原有煤氣使用,填補煤氣資源空缺。采用余熱替代煤氣鍋爐停運,壓減鍋爐蒸汽負荷180噸/小時。在計劃排產(chǎn)、鐵水保障、品種匹配方面優(yōu)化生產(chǎn)節(jié)奏。燒結余熱回收、煉鐵熱風爐自動燒爐,充分釋放煤氣資源。全員壓縮蒸汽采暖,通過集中站所和停運非必要辦公取暖的方式,壓減取暖面積。
通過全公司上下的共同努力,煤氣資源得到有效釋放,截至目前,噸鋼外購能源成本大幅降低,噸鋼耗新水指標持續(xù)達到行業(yè)先進水平;能源轉換效率提升明顯,高壓CDQ發(fā)電、TRT發(fā)電穩(wěn)定達行業(yè)標桿,制氧、制氫、制水系統(tǒng)效率均超設計值水平。
下一步,鞍山鋼鐵還將深入開展余熱余能回收、能源系統(tǒng)提效工作,補齊北方鋼廠冬季能源消耗的巨大短板,為鞍山鋼鐵高質量發(fā)展提供強有力的支撐。
撰稿 鞍山鋼鐵記者站 王曉光
微信編輯 蔡銘澤
責任編輯 張雷
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